- 曲轴断裂原因分析
来样为曲轴。据委托者称,材料为SAE8620H,生产工艺为下料—热锻—正火—钻中心孔—车削轴部—热处理(渗碳淬火)—磨削—组装,该曲轴在装机后刚开始启动热机状态下产生断裂。
+查看详情 - 阀门泄漏失效分析
来样为阀门,材料为N08825。据委托者称,该阀门于2020年7月份焊接安装,在进行前期管道注水保压时发现阀体裂纹外漏,现场进行了补焊修复,于9月份再次进行注水时再次发现泄漏。
+查看详情 - 机械臂开裂失效分析
来样为ZL101铝合金机械臂。据委托者称,机械臂于2015年初安装使用,于2019年8月至2020年5月陆续出现4台开裂。通过化学成分分析、低倍试验、宏观形貌分析、微观形貌分析、剖面金相分析、显微硬度测试。
+查看详情 - 钟形壳断裂失效分析
来样为断裂的钟形壳,材料为CF53(UC1)。该钟形壳安装使用于共享汽车的半轴的外球笼,主要作用是将变速箱输出的动力传输到轮胎上,送检样品于2019年10月安装使用,使用6个月后,共享汽车在调度时才发现右前轴断裂,此时该共享汽车里程数为179km。
+查看详情 - 螺丝断裂原因分析
来样为螺丝,安装一个半月后发现断裂。采用宏观和微观分析、能谱分析、硬度测试、金相检验验等方法,对断裂原因进行了分析。结果表明:该螺丝断裂性质为氢脆。
+查看详情 - 扭杆断裂失效分析
来样为51CrV4扭杆。该扭杆生产于2018年12月,装车使用8万公里,2020年7月时打方向盘有卡滞现象,检查发现断裂。通过、材料化学成分分析、宏观形貌分析、微观形貌分析、剖面金相分析和硬度分析。
+查看详情 - 冷却系统支架开裂原因分析
来样为冷却系统支架,安装后发现开裂。采用化学成分分析、宏观和微观分析、能谱分析、低倍检验、金相检验验等方法,对断裂原因进行了分析。结果表明:该支架开裂由焊缝内部缺陷所致。
+查看详情 - 螺栓断裂原因分析
来样为8.8级螺栓,用于汽车刹车总泵。采用化学成分分析、宏观和微观分析、能谱分析、硬度试验、金相检验验等方法,对断裂原因进行了分析。结果表明:该该螺栓断裂性质为多源疲劳断裂,产生原因与螺栓松动有关。
+查看详情 - 电动传动轴断裂原因分析
样为电动传动轴,用于叉车,电动传动轴装机后,运行20小时左右发生断轴。采用化学成分分析、宏观和微观分析、能谱分析、力学试验、金相检验验等方法,对断裂原因进行了分析。结果表明:该电动传动轴断裂性质为多源旋转弯曲疲劳断裂,与R角应力集中有关。
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