- 油管四通裂纹原因分析
油管四通,材料为4130,内孔可见周向的裂纹。其工艺流程为:下料-加热-锻造(锻件为空冷)-粗加工-热处理调质-精加工,在精加工时发现了一件产品内孔有裂纹。通过材料化学成分分析、宏观形貌分析、微观形貌分析、剖面金相分析,结果表明:来样为裂纹性质为锻造裂纹。
+查看详情 - 曳引轮压痕产生原因分析
曳引轮,材料为QT600-3,用于电梯中,安装使用一段时间后发现槽带处存在花样压痕。通过材料化学成分分析、宏观形貌分析、微观形貌分析、金相分析和力学性能测试,分析失效原因。
+查看详情 - 绳头锲套断裂原因分析
绳头锲套,用于电梯,所用原料ZG25。其生产工艺:覆膜砂工艺,壳体铸造。该产品安装于电梯上,其中三个断裂一个。通过材料化学成分分析、宏观形貌分析、微观形貌分析、金相分析、显微硬度测试和抗拉强度测试,结果表明送检绳头锲套化学成分、力学性能不符合要求,其断裂性质为脆性断裂。
+查看详情 - 螺栓断裂原因分析
来样为螺栓,在质量检测发现8.8级螺栓在28N·m的力矩值时出现断裂,而标准规定最小断裂扭矩为33N·m。通过材料化学成分分析、宏观形貌分析、微观形貌分析、金相分析、显微硬度测试和抗拉强度测试,结果表明:送检螺栓不符合8.8级螺栓技术要求,为外力作用下一次性断裂。
+查看详情 - 进气侧平衡轴断裂原因分析
进气侧平衡轴材质为QT600-3,2017年2月22日,在外地发现整车膨胀壶管路爆裂,冷却液泄露,发动机拉缸,行驶里程:393km。拆机检查发现进气平衡轴水泵驱动带轮安装轴断裂。通过材料宏观形貌分析、微观形貌分析、剖面金相分析和力学性能测试,结果表明断裂方式为旋转弯曲疲劳断裂。
+查看详情 - 阀盖缺陷产生原因分析
来样为阀盖,材料为F53,工艺流程如下:AOD冶炼→开坯→超声波检验→下料→加热改锻→热处理→水冷→超声波检验→批次力学性能抽检→发货。该样品在生产过程中发现缺陷。通过材料化学成分分析、宏观形貌分析、微观形貌分析、剖面金相分析和硬度分析,结果表明:来样阀盖原材料存在缺陷。
+查看详情 - 波纹管开裂原因分析
来样为波纹管1821326,材质为SUS321,运行18小时发现开裂失效。通过材料化学成分分析、宏观形貌分析、微观形貌分析、金相分析和显微硬度测试,结果表明:波纹管开裂性质为多源双向疲劳断裂。
+查看详情 - T2A星型套开裂原因分析
来样为T2A星型套,所用原料HSCRB423HVC,据委托者称,在热处理工序发现裂纹。通过材料化学成分分析、宏观形貌分析、微观形貌分析、剖面金相分析和有效硬化层深度测试,结果表明:来样T2A星型套的开裂是由于原材料内部存在疏松。
+查看详情 - HXD2齿轮解剖样缺陷原因分析
来样为HXD2齿轮解剖样,来样为锻件,所用原料18CrNiMo7-6,炉号19E144,编号BF0546,在进行无损探伤时发现该件表面存在多处缺陷。通过材料宏观形貌分析、微观形貌分析和金相分析,结果表明:来样HXD2齿轮解剖样缺陷为氧化铝夹渣。
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